中冶纸业银河有限公司现使用某锅炉厂生产的75t/h循环流化床锅炉8台,经过5年的运行,发现该炉型在实际使用过程中存在着弊端,在锅炉大修期间结合该炉型存在的弊端,对其进行了调整和改造,达到了预期的目的。
1 存在问题
对于循环流化床锅炉,带负荷能力和受热面磨损严重是困扰其正常运行的两大关键因素。75t/h循环流化床锅炉在运行过程中主要存在以下弊端:运行的经济性差,飞灰可燃物高、排烟温度偏高、总体热效率偏低;高温段省煤器的磨损尤为突出;炉膛风帽的磨损严重;低温段空气预热器的堵塞;带负荷能力差(特别是在使用较好煤质的情况下)。
2 调整和改造要点
2.1 循环物料收集和回送系统改造
(1)对炉膛出口、旋风分离器进口(水平烟道或竖井烟道)的尺寸分别由1400mm、890mm改为1140mm、820mm,使烟气流速由15——20m/s增加到20——25m/s,加大了惰性烟气流所受的离心力,使烟气中较小的颗粒能被分离下来。如图1所示。
(2)对中心筒结构尺寸进行调整:把中心筒由直筒型直径1500mm改为进口1350mm、出口1500mm的锥形变径结构型式,同时中心筒高度增加400mm,以增加对细小颗粒的分离。
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