岳阳某纸业有限公司2008年上了一套干、湿法结合备料、碱法连续蒸煮、单螺旋压榨黑液浓提和3+1式真空洗浆机洗涤及中浓封闭筛选、O-H-M-P无元素氯漂白的全自动化苇浆生产线,配套了七体五效8243m2全板式降膜蒸发器和一台892m2板式降膜冷凝器、200t/d单汽包非低臭型碱回收炉、连续苛化设备。2009年7月投入正常生产。黑液提取率达92%,碱回收率达85%,吨碱油耗5kg,吨碱成本约1000元。
蒸发是七体五效全板式降膜蒸发器,Ⅰ效三体678m2/体,Ⅱ效1499m2,Ⅲ效1463m2,Ⅳ效1534m2,Ⅴ效1713m2;板式降膜冷凝器892m2,半露天布置,日处理稀黑液2440m3/d,稀黑液浓度≥9%,平均蒸发强度12㎏/m2·h,额定蒸发效率3.8——4.0㎏水/㎏蒸汽。由于苇浆SiO2含量高,在生产上必须增加NaOH量抑制黑液黏度的上升和黑液膨胀容积指数的下降,导致有机物与无机物的比值下降,造成黑液燃烧不良,甩油枪困难,降低黑液SiO2含量应采用全方位的综合治理,在每个生产环节上进行控制,其中包含了化浆车间备料的优化,蒸煮工艺的调整等,蒸发是碱回收三段中的能源消耗大户,要节能降耗,最关键就是保持传热面的清洁,提高热传动的传导,解决蒸发板式降膜蒸发器板片硅结圬的问题,提高蒸发效率。丰利纸业在蒸发上进行了以下工艺、设备优化:
(1)芦苇是湖区再生资源,外表泥砂黏附重,材质内硅含量高,生产上控制不好极易造成蒸发器板片结垢,因此,首先强化苇片除尘,先经干除尘,除去部分芦苇上的尘土和泥砂、苇叶和苇髓后,再经湿法洗涤,进一步除去黏附在芦苇上的泥砂,且严格控制洗苇水的处理质量和回用水量,加大处理达标排放的中段水回用量,尽量多除去芦苇上的尘土和泥砂,减少后期板式蒸发器结垢现象。
(2)漂白氧脱段2台洗浆机逆流洗涤液进洗涤段#4真空洗浆机,将氧脱段洗涤液中的木素和碱逆流洗涤循环到稀黑液中,提高了黑液提取率和碱回收率。
(3)蒸发有两个1000m3锥底稀黑液储存槽,原稀黑液由锥底出液,后改为槽体锥体底上沿200mm处溢流出液,锥底出液口改为定期排泥砂和沉淀物口,整个锥底就成了一个泥砂沉淀区,定期排放,改善了稀黑液的质量,效果很好。
(4)改变原料结构,增加木浆黑液量。由于木浆黑液SiO2含量低、黏度低、热值相对高,公司新化浆投入运行后,把旧化浆的蒸煮生产线改为了立锅间接蒸煮木浆生产线,蒸煮后的粗浆送新线与苇浆混合一起,进行黑液浓提和洗选、漂白。增加木浆比例后,黑液的质量得到了明显改善,燃烧效果得到了明显的提高。
(5)提高黑液浓度和温度,由于公司增加了木浆生产线,黑液总量增加,碱回收超负荷运行的前提是把黑液提浓。黑液浓度越高,碱回收炉燃烧黑液越安全、稳定,能源利用效率越高,在生产过程中取消了浓黑液槽直接蒸汽加热器,改为了五列间接盘管DN108加热器,既提高了黑液温度,又稳定和提高了黑液浓度。通过上述优化改造后,目前蒸发效率达到了4.5kg水/㎏汽,蒸发强度达到了13kg/m2·h,出站黑液温度≥105℃,出站浓度达52%,为燃烧段的超产创造了条件。
(6)黑液零排放是蒸发努力的方向,将各效体和黑液泵的排污管集中接到一根DN200的排污总管上,排污总管和污冷凝水进口管连接,刚开机污冷凝跑黑水时,将黑水送往稀黑液储存槽,实现了蒸发黑液零排放。
责任编辑:葛